喷雾系统知识

采煤机喷雾系统改进设计


    由于采煤机在工作时会产生大量粉尘,灭尘、降尘设备就成为了采煤机不可或缺的部分。常见的灭尘降尘措施有外喷雾和内喷雾2种方法。AM-50掘进机是一种整体尺寸小,切割断面较大的部分断面掘进机,自20世纪80年代技术引进以来,在全国各类煤矿得到了广泛应用,为煤矿开采事业的发展做出了巨大的贡献。在多年煤矿井下使用中,普遍反映其喷雾系统压力低,流量小,喷雾除尘效果不理想,喷雾架易砸坏。增加内喷雾系统、加强喷雾架后,使用效果却不明显,问题没有得到根本解决。在对其使用中存在的问题进行分析的基础上,提出了完善的改进设计方法,并取得了良好效果。

    1 存在的问题

    掘进机作业时,喷雾除尘过程主要捕捉粉尘,使粉尘粒子着水后被湿润,重量增加,速度减慢而沉降。影响除尘效果的因素包括:喷雾嘴射流的掺气量、喷嘴的形式和安装位置和喷嘴处的水压等。

    使用过程中喷雾嘴存在的问题主要表现为:

    (1)外喷雾供水由截割电机冷却水单路提供。受截割电机水套设计耐压限制,外喷雾供水压力<1MPa,流量<25L/min,能力不足。

    (2)喷嘴自制,结构落后,效果差,与目前煤矿井下采煤机大量使用的引射喷嘴不能互换。

    (3)喷雾架上端的3个喷嘴安装角度不理想,使所喷水雾40%左右打在截割头上,没有直接作用于喷雾对象。

    (4)喷雾架外型突兀、呆痴、单薄,自身保护能力低,易被大块煤岩砸坏。许多煤矿用户在整机到矿后,即用本矿粗大的自制喷雾架替代。

    (5)各管接头采用卡套式形式,安装、维修、更换不便。

    (6)喷雾嘴射流掺气量不高,造成除尘效果不明显。

    2 喷雾嘴改进设计

    2.1 外形结构改进设计

    (1)外喷雾供水设计为2路:一路低压水,供截割电机冷却后,再将冷却水完全供给喷雾架上端的3个喷嘴,使通过该3个喷嘴的流量增加;另一路高压供水,供给左、右喷嘴座的8个喷嘴,该路高压水可用地面水或由泵提供,水压可达3~5MPa,流量也大大增加。

    (2)喷嘴采用采煤机大量使用的PAA~2/60引射喷嘴,不仅便于互换,且中心孔径由1mm扩大到2mm,增加了流量。引射喷嘴的工作原理及优点:从喷嘴中心孔喷出的高速水流,把喷嘴周围的空气经引风孔吸入喷嘴,气水混合的结果使雾化效果得到改善,同时也可从空气中捕集粉尘,因而除尘效果大为提高。喷嘴出口得到有效保护,不易堵塞和磨损。

    (3)喷雾架上端的3个喷嘴的安装角度向上抬5o,使大部分所喷水雾避开截割头而直接作用于截割对象上。

    (4)喷雾架外型设计时,将两端设计为圆弧过度,增加盖板厚度(板厚由16mm增加到25mm),大大提高了其自身保护能力。

    (5)各管接头采用快速接头形式,方便了井下的维修、更换。


 2.2 内部结构改进设计

    影响喷雾法灭尘、降尘效果的另一个主要因素是喷雾嘴射流的掺气量,而掺气量与喷嘴的射流冲击角有直接关系。显然,为喷雾嘴设计合适的射流冲击角,是非常重要的。

    2.2.1 掺气量和射流冲击角关系

    范迪桑德一史密斯(Van de Sande,Smith1973)系统地研究了射流速度(从低速到高速)对掺气量的影响。他发现当射流速度增加时,掺气量的变化有明显的区域,即低速射流区,过渡区和高速区。在低速射流区,随着速度的增加,掺气量急剧增加;在过渡区,掺气量随速度变化较平缓;在高速区,掺气量又急剧增加。射流表面扰动及其与受纳水之间的干扰,在较高速度时显得不那么重要(这在低速区时非常重要);当射流速度很高时,在射流与受纳水体之间形成一连续的气层,从而使掺气量急剧增加。冲击射流在受纳水体内诱导出一个空洞,洞内的负压有助于卷吸空气,实验结果也证实了这一假说。当射流冲击角从30o变化到60o时,掺气量具有减小的趋势;而冲击角为60o、70o和75o时的掺气量与垂直射流相近。

     按上述设计思想设计的,淮南煤矿机械厂新产品EBH-120型掘进机的喷雾系统,大大提高了机器作业时的喷雾除尘效果,减小了井下维修工作量,更利于安全生产,提高掘进效率,极大地减小了对操作工人的健康威胁。




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